第58章 自建芯片工厂,六轴机械臂(上)
作者:西门雪落    更新:2025-10-06 02:21
  2014 年 9 月 15 日深夜,汉东省京州市高新技术开发区的薄雾像一层轻纱,笼罩着园区内的厂房与道路。?微¢趣?晓*税+网? ?庚¢芯`醉~快/路灯透过薄雾洒下昏黄的光,大多数企业的办公楼早己陷入沉寂,唯有位于园区核心区的耀兰微电子技术有限公司(原省集成电路设计研究所)研发大楼内,依旧灯火通明,宛如黑夜里的一座灯塔。
  这座六层大楼的三楼,是芯片设计实验室。六十岁的林永清工程师正趴在靠窗的办公桌前,手指悬在鼠标上方,迟迟没有落下。他面前的电脑屏幕上,一封来自台积电(TSMC)的未读邮件格外醒目,邮件主题是 “YL-or-1 MPW 流片初步测试报告”。这封邮件,承载着整个团队近两年的心血 —— 从 2013 年初项目启动,到 2014 年中完成版图交付,再到等待流片结果的这两个月,团队里每个人都绷着一根弦。
  实验室里静得能听见空调送风口的气流声,十几名年轻设计师或站或坐,目光齐刷刷地聚焦在林永清的电脑屏幕上。28 岁的小陈站在最前排,双手攥成拳头,指节因用力而泛白。作为 YL-or-1 芯片 ADC(模数转换)模块的负责人,他比任何人都紧张 ——ADC 模块是电机驱动控制芯片的 “眼睛”,负责将电机运行时的模拟信号(如电流、电压)转换为数字信号,一旦出现问题,整个芯片的控制精度都会大打折扣。他想起三个月前,为了优化 ADC 的采样速率,自己连续一周在实验室打地铺,每天只睡三西个小时,反复调整采样时钟和量化电路参数,现在终于到了检验成果的时刻。
  32 岁的张明博士则坐在后排的实验台旁,目光紧盯着屏幕角落的加载进度条。他是电源管理模块(PMU)的负责人,这个模块相当于芯片的 “心脏”,为其他模块提供稳定的电压供应。三个月前,团队曾因 PMU 的纹波系数超标问题陷入困境 —— 当时测试数据显示纹波系数高达 80mV,远超设计指标的 50mV。为了攻克这个难题,他带领小组查阅了上百篇文献,尝试了十几种电容组合方案,最终通过增加 LC 滤波电路,将纹波系数控制在 45mV。此刻,他的手心也渗出了细密的汗珠,生怕报告里出现 “PMU 模块失效” 的字眼。
  林永清深吸一口气,缓缓抬起手,镜片后的眼睛闪过一丝坚定。他从事芯片设计工作三十多年,参与过国家 “九五”“十五” 期间的多个半导体攻关项目,却从未像今天这样紧张。他想起 2012 年省集成所面临改制时的窘迫 —— 当时研究所资金短缺,人才流失严重,几十名技术人员面临失业,是耀兰的并购让这支团队得以延续;想起 2013 年 YL-or-1 项目启动时的艰难 —— 由于资金有限,连 EDA(电子设计自动化)软件许可证都要分期付费,团队只能轮流使用西台工作站进行仿真,有时为了抢占电脑,年轻人们甚至会凌晨三点来实验室排队;想起无数个深夜,大家围着外卖盒讨论电路设计,为了一个时序收敛问题争得面红耳赤,最后又一起在白板上画电路图、算参数…… 这些画面在他脑海里闪过,最终化为按下鼠标的勇气。
  “咔哒” 一声,鼠标左键被按下,邮件附件开始下载。文档加载的瞬间,实验室里所有人都屏住了呼吸,连空调的气流声似乎都变得微弱。几秒钟后,一份 PDF 格式的测试报告出现在屏幕上,黑色的宋体字在白色背景上格外醒目:
  项目代号:YL-or-1
  工艺节点:28nm Poly/SiON + HKMG
  功能定位:工业级电机驱动控制专用 ASIC 芯片
  首次硅验证(First Sili)结果:
  基础逻辑单元(ALU、寄存器堆):功能正常,时序收敛,最高工作频率达 120MHz(设计指标 100MHz),建立时间(Tsu)350ps,保持时间(Th)150ps,均满足设计要求;
  电源管理模块(PMU):输出电压精度 ±2%(设计指标 ±3%),纹波系数 45mV(设计指标≤50mV),过压 / 欠压保护响应时间 80ns(设计指标≤100ns),模块功能完全通过验证;
  PWM 生成模块:支持 6 路互补 PWM 输出(适配三相电机驱动),死区时间可通过寄存器配置(范围 0.1μs-10μs),占空比调节精度 0.1%,输出波形无毛刺,功能正常;
  12 位 ADC 采样模块:采样速率 1MSPS(设计指标 1MSPS),在 25c常温环境下,静态误差 ±3LSB(1LSB=4.88mV),低温(-40c)环境下误差增至 ±5LSB,需通过温度补偿算法优化;
  故障检测模块(过流 / 过温 / 欠压):过流保护响应时间 45ns,过温保护触发阈值精度 ±1c,欠压保护触发电压误差 ±2%,误触发率 0%,模块功能通过验证。
  (各位彦祖们以上数据都是瞎编的,狗头保命)
  总体评估:首次流片基本成功,芯片可正常点亮,核心功能实现,ADC 模块需优化温度补偿算法,良率待后续晶圆探针测试统计。
  “成了!真的成了!” 小陈率先反应过来,声音因激动而颤抖,他猛地跳起来,不小心带倒了身后的椅子,金属椅腿与地面碰撞发出 “哐当” 一声,却丝毫没有影响他的兴奋,“我们的芯片能亮了!ADC 模块虽然有低温误差,但核心功能没问题!”
  实验室里瞬间沸腾起来,年轻人们拥在一起欢呼,有人掏出手机对着屏幕拍照留念,有人迫不及待地给家人打电话报喜。?k*s·y/x\s^w′.*c!o*m_张明博士长舒一口气,靠在实验台上,脸上露出了释然的笑容 ——PMU 模块的测试数据比设计指标还要好,所有的辛苦都没有白费。几个刚入职的年轻工程师甚至激动地互相击掌,他们没想到自己参与的第一个芯片项目就能首流成功,这对他们的职业生涯来说,是最好的开端。
  林永清缓缓摘下老花镜,用袖口轻轻擦了擦眼角的湿润。他没有加入欢呼的人群,而是重新盯着屏幕上的 ADC 数据,眉头微微皱起。过了几分钟,他走到实验室中央,用力拍了拍桌子,声音带着一丝沙哑却格外有力:“都冷静点!流片成功只是第一步,不是终点!”
  欢呼声渐渐平息,设计师们纷纷围到桌前,目光重新聚焦在屏幕上。林永清指着 ADC 模块的测试结果,语气严肃:“大家看这里,低温(-40c)环境下误差增至 ±5LSB,这意味着什么?意味着在北方冬季的工业厂房里,或者在户外使用的电机设备中,芯片的电流采样误差会超过 24mV,进而导致电机转速控制偏差超过 5%,这对高精度电机驱动来说是不可接受的!必须在一个月内拿出温度补偿方案,解决这个问题!”
  小陈的脸瞬间红了,他低着头说:“林工,我之前做仿真时,只考虑了 - 20c到 85c的温度范围,没覆盖到 - 40c的极端低温,是我的疏忽。”
  “不是你的疏忽,是我们整个团队对工业场景的复杂性考虑不足。” 林永清摆摆手,没有责怪小陈,“工业芯片和消费电子芯片不一样,要面对更恶劣的温度、湿度、振动环境,必须把所有极端情况都考虑到。现在不是追究责任的时候,而是解决问题的时候。大家都说说,有什么好的补偿方案?”
  小陈抬起头,眼神重新变得坚定:“我觉得可以从两个方面入手:第一,在芯片内部增加一个高精度温度传感器,实时采集芯片的结温,然后通过 lookup table(查找表)动态调整 ADC 的采样偏移量,抵消温度带来的误差;第二,将 ADC 的参考电压源换成低温漂的基准芯片,比如 ADI 的 REF5040,它的温度系数只有 3ppm/c,比我们现在用的 LM4040(10ppm/c)精度更高,能进一步降低温度对参考电压的影响。”
  张明博士点头附和:“我补充一点,ADC 的采样时序也有优化空间。现在的采样时钟是由外部晶振提供的,在低温环境下,晶振的频率稳定性会下降,导致采样时钟抖动增大,进而影响 ADC 的转换精度。我们可以在芯片内部增加一个锁相环(PLL)模块,对外部时钟进行倍频和滤波,提升时钟稳定性,这样即使外部晶振有轻微抖动,也能保证采样时钟的精度。”
  “还有,我们可以通过数字校准算法优化 ADC 的线性度。” 一位刚入职的年轻工程师小声说道,“我之前在学校做过相关研究,通过最小二乘法拟合 ADC 的转换曲线,能修正非线性误差,或许对低温误差也有改善作用。”
  林永清满意地点点头,脸上露出了久违的笑容:“很好!大家的思路都很清晰。现在我们分成三个小组:第一组由小陈牵头,负责温度传感器的选型和 lookup table 算法的实现;第二组由张明负责,优化参考电压源和 PLL 时钟模块;第三组由王工(刚入职的年轻工程师)负责,研究数字校准算法。下周这个时候,我要看到初步的仿真结果,一个月后完成芯片版图的修改,争取在下一次流片中解决这个问题!”
  设计师们纷纷点头,拿起笔记本开始记录任务,实验室里又恢复了忙碌的氛围,只是这次,每个人的脸上都多了一份信心和坚定。
  就在京州实验室欢庆流片成功的同时,200 公里外的龙城耀兰工业园,自动化事业部的总装车间里,“曜智一号” 六轴机器人的测试正陷入僵局。车间里弥漫着机油和金属的混合气味,地面上散落着各种工具和测试数据单,几台机床还在嗡嗡作响,却丝毫没有打破这里的沉闷氛围。
  李哲教授蹲在 “曜智一号” 的底座旁,手里拿着一台示波器,屏幕上显示着 J3 轴(小臂关节)的力矩波形图,他的眉头紧锁,眼神专注而凝重。这位 50 岁的德国慕尼黑工业大学前终身教授,放弃了国外的优渥生活,回国加入耀兰,就是为了研发出东大自主的工业机器人,打破国外品牌的垄断。“曜智一号” 是他带领团队耗时整整一年研发的第一台六轴关节机器人,从机械结构设计到控制器开发,每一个环节他都亲力亲为,现在却卡在了最关键的力矩控制问题上。
  “李教授,还是不行。” 测试工程师小张拿着一份数据记录表,语气沮丧地走过来,“我们己经调整了 PID 参数十几次,比例系数(Kp)从 2.0 调到 3.0,积分时间常数(Ti)从 0.5 秒改到 1.0 秒,微分时间常数(Td)也试了 0.1 秒到 0.5 秒的多个值,但 J3 轴在 120 度转角时,力矩波动还是超过 15%,导致机械臂出现明显抖动,重复定位精度只能达到 ±0.08 毫米,远低于设计指标的 ±0.05 毫米。”
  “曜智一号” 静静地立在车间中央,通体蓝色的外壳在白炽灯下泛着冷光,六个关节上的编码器指示灯还在闪烁着红色的信号,仿佛在诉说着它的 “不甘”。_0,0\暁¢税\蛧^ `免~费!越.读*这台机器人的最大负载是 5 公斤,主要面向 3C 电子、家电行业的精密装配场景,而 ±0.05 毫米的重复定位精度是进入这些领域的 “敲门砖”—— 如果精度不达标,就无法完成手机屏幕贴合、电机定子装配等高精度工序,只能在低端搬运场景中竞争,这与李哲的研发目标相去甚远。
  李哲站起身,揉了揉蹲得发麻的膝盖,走到控制台前,调出 J3 轴的力矩曲线和角度曲线进行对比。屏幕上,力矩曲线在 120 度角度位置出现了一个明显的峰值,而角度曲线则出现了轻微的 “跳跃”。他盯着曲线看了几分钟,突然眼前一亮:“小张,你有没有想过,问题可能不在控制算法,而是在机械结构?”
  “机械结构?” 小张愣住了,“我们之前检查过机械臂的关节间隙、轴承精度,都没问题啊。而且仿真的时候,力矩波动也只有 5% 左右,怎么到了实物测试就出问题了?”
  “仿真和实物是两回事,很多细节在仿真中无法完全模拟。” 李哲拿起一把扳手,走到 J3 轴旁,“你去把机械设计组的王工叫来,带上千分表,我们拆开标定一下谐波减速器的背隙。”
  半小时后,机械设计组的王工带着工具赶到。三人小心翼翼地拆开 J3 轴的外壳,露出里面的谐波减速器 —— 这是六轴机器人的核心部件,负责将电机的高转速、低力矩转换为低转速、高力矩,其精度首接影响机器人的运动性能。王工将千分表固定在减速器的输出轴上,用手轻轻转动输入轴,千分表的指针立刻开始跳动。
  “李教授,您看。” 王工指着千分表的读数,脸色瞬间变了,“背隙超过 0.03 毫米,我们的设计值是 0.015 毫米,整整大了一倍!这会导致电机力矩传递时出现‘空转’—— 当电机从正转切换到反转时,输入轴转动 0.03 毫米后,输出轴才会跟着转动,进而引发力矩波动和角度偏差,也就是我们看到的抖动问题。”
  李哲叹了口气,眼神中带着一丝无奈:“国内谐波减速器的加工精度还是跟不上啊。我们之前测试的样品精度能达到 0.015 毫米,但批量生产时,由于齿轮磨削精度、装配工艺的差异,就出现了偏差。” 他思考片刻,对两人说,“现在有两个方案:一是更换进口谐波减速器,比如日本哈默纳科(Harmonic Drive)的 CSF 系列,它的背隙能控制在 0.01 毫米以内,但交货期要三个月,会影响‘曜智一号’的上市进度;二是优化控制算法,通过前馈补偿抵消背隙的影响,虽然精度可能不如更换减速器,但能在一个月内解决问题,不影响项目进度。”
  “我选第二个方案!” 小张几乎是立刻说道,“现在市场上对国产六轴机器人的需求很迫切,很多客户都在等我们的产品,如果等三个月,可能会错失市场机会。而且通过算法补偿解决机械精度问题,也是提升我们自主研发能力的机会,以后即使遇到类似的机械偏差,我们也有应对方案。”
  王工也点头同意:“我支持小张的意见。而且我们可以同步推进进口减速器的采购,等减速器到货后,再推出高精度版本的‘曜智一号’,形成高低搭配,满足不同客户的需求。”
  李哲欣慰地点点头:“好,就这么办!小张,你负责建立背隙的数学模型,根据不同角度下的背隙值,计算出需要补偿的力矩量;王工,你用千分表测量 J3 轴在 0 度到 180 度范围内每隔 10 度的背隙值,形成完整的背隙数据库,为补偿算法提供数据支持;我来优化前馈补偿算法,将背隙补偿量实时叠加到 PID 控制器的输出力矩中,抵消背隙带来的误差。我们三个轮流盯在这里,24 小时内必须拿出解决方案!”
  接下来的 24 小时,车间里的灯光彻夜未熄。示波器的波形声、键盘的敲击声、工具的碰撞声交织在一起,形成了一首独特的 “研发交响曲”。小张坐在控制台前,用 MATLAB 建立背隙模型,通过分段线性插值的方法,将王工测量的 19 个背隙数据扩展为连续的补偿曲线;王工则趴在机器人旁,每测量一个角度的背隙值,就立刻传给小张,确保数据的实时性;李哲则在电脑上编写前馈补偿算法代码,将背隙补偿量与 PID 输出力矩进行融合,反复调试补偿系数,确保补偿效果的同时,不会引入新的震荡。
  凌晨 3 点,当小张将优化后的算法代码上传到机器人控制器,按下 “启动” 按钮时,整个车间都安静了下来。“曜智一号” 的机械臂缓缓启动,底座(J1 轴)顺时针转动 90 度,大臂(J2 轴)抬起 45 度,小臂(J3 轴)从 0 度缓慢转动到 180 度 —— 这一次,J3 轴没有出现之前的抖动,运动过程平稳而流畅。示波器上的力矩波形图变得平滑,在 120 度转角位置的波动幅度降到了 5% 以下;激光干涉仪测量的重复定位精度显示为 ±0.045 毫米,超过了设计指标!
  “成了!精度达标了!” 小张激动地跳起来,声音在空旷的车间里回荡。王工也露出了笑容,手里的千分表差点掉在地上。李哲看着屏幕上的测试数据,脸上露出了久违的笑容 —— 他想起远在德国的妻子,上周视频时,女儿还举着画笔画的机器人,问他 “爸爸什么时候回家陪我玩”,现在,他终于可以给家人一个满意的交代了。
  (各位彦祖们以上数据都是瞎编的,狗头保命,再次说明)
  2014 年 10 月 8 日,国庆假期后的第一个工作日,龙城的秋阳格外明媚,透过耀兰集团总部 32 层的落地窗,将战略会议室映照得暖意融融。但室内的气氛却与窗外的明媚截然不同,凝重得仿佛能拧出水来。
  椭圆形的会议桌旁,吴耀祖坐在主位上,手指用力按压着一份蓝色封面的报告 ——《2014 年全球半导体产业发展白皮书》,封面上 “美国商务部” 的金色印章格外刺眼。他的眉头紧锁,目光扫过桌前的核心高管:主管财务的邹静兰(副总裁)、张颖(CFO)、技术总工陈工、京州微电子负责人林永清、自动化事业部李哲教授,每个人面前都堆着厚厚的文件,有行业分析报告、财务预算表、技术可行性方案,却没人主动开口打破沉默。
  “大家先看看这份报告。” 吴耀祖终于打破寂静,将手里的白皮书推到桌子中央,纸张与桌面摩擦发出的声响,在安静的会议室里格外清晰,“美国发布了半导体白皮书,未来美国很可能出台有关半导体出口管制措施,现在台积电己经明确宣布,2015 年将把 28nm 工艺产能缩减 30%,全部转向 16nm Fi 工艺 —— 而28nm 工艺这正是我们 YL-or-1 芯片用的制程!”
  邹静兰率先拿起报告,手指快速翻动页面,停在 “全球晶圆产能分布” 章节。她的眉头越皱越紧,声音带着一丝不易察觉的颤抖:“2014 年全球 28nm 晶圆产能中,台积电占比 45%,三星占 25%,中芯国际只有 8%。如果台积电缩减产能,中芯国际的产能根本无法满足国内需求,到时候我们的芯片很可能面临‘有设计、无产能’的困境!”
  她抬起头,目光落在吴耀祖身上:“吴总,2012 年 IPM 模块断供的情景您还记得吗?当时我们的 BLDC 电机生产线停了整整 15 天,订单违约金赔了 800 万,几十家下游客户差点终止合作。现在我们的业务范围比那时大了十倍,电机、机器人、智能装备都离不开芯片,如果再遇到断供,后果不堪设想!”
  邹静兰的话像一颗石子,在众人心中激起千层浪。陈工推了推眼镜,拿起桌上的计算器快速敲击:“我们现在每月需要 28nm 芯片约 5 万片(按 8 英寸晶圆折算),主要向台积电代工。如果台积电停止接单,我们转向中芯国际,他们每月的 28nm 产能只有 3 万片,还要供应华为、中兴等企业,根本轮不到我们。就算能拿到产能,代工价格至少会上涨 50%,我们的电机成本会增加 8%,机器人成本增加 12%,利润空间会被严重挤压。”
  “更严重的是技术卡脖子。” 林永清放下手里的水杯,语气沉重,“我们的 YL-or-1 芯片虽然首流成功,但后续的迭代升级离不开先进的制造设备。如果美国限制光刻设备出口,我们连 28nm 工艺的良率提升都做不了,更别说向 14nm、7nm 工艺迈进。现在国际上工业级芯片的主流工艺己经开始向 14nm 过渡,我们如果停滞不前,不出三年就会被市场淘汰。”
  吴耀祖猛地捶了下桌子,实木桌面发出沉闷的响声:“所以我决定,自建芯片工厂!我们不能把命运交给别人,必须掌握芯片制造的主动权!”
  “自建工厂?” 陈工惊讶地抬起头,手里的笔差点掉在地上,“吴总,您知道建一条 28nm 工艺生产线需要多少投入吗?根据中芯国际 2013 年的公开数据,一条月产能 2 万片的 28nm 生产线,设备采购成本就需要 45 亿,加上厂房建设、人员培训、原材料储备,总投资至少 50 亿!而且投产周期要 2-3 年,前两年肯定是亏损的,国内除了中芯国际、华虹半导体这些国企,还没有哪家民营企业能承担这样的投入和风险!”
  “风险再大,也比被人掐住喉咙强!” 吴耀祖打开投影仪,屏幕上出现了一份标注 “战略机密” 的规划图,“我己经调研了三个月,咨询了工信部电子信息司的专家,还有汉东大学的半导体领域教授,提出了‘三地联动’战略,大家看看是否可行。”
  他指着屏幕上的三个红点:“第一,京州作为芯片设计和制造核心。京州有汉东大学微电子学院,每年培养 200 多名半导体专业毕业生,能为我们提供人才支撑;京州高新区正在打造‘集成电路产业集群’,对芯片制造企业有土地优惠、税收减免、设备补贴等政策,比如土地出让价可以优惠 30%,设备采购给予 10% 的补贴,这能降低我们的初期投入。而且京州距离龙城 200 公里,交通便利,便于与龙城的应用端协同。”“第二,龙城保留芯片应用验证和智能装备研发。我们在龙城有成熟的电机、机器人生产线,可以作为芯片的‘试验场’,芯片设计出来后,能第一时间在电机、机器人上进行测试验证,缩短研发周期。同时,龙城的智能装备业务可以为芯片工厂提供自动化生产线,比如晶圆传输机器人、检测设备,实现内部资源共享。”“第三,在我的老家泗州市建设高纯硅提纯厂和晶圆切割工厂。” 吴耀祖的目光变得柔和,“泗州有丰富的石英砂矿,石英砂储量达 1.2亿吨,远景可达3.2亿吨,纯度高达 99.9%,是制造高纯硅的优质原料。但现在泗州的石英砂只能以每吨 200 元的价格卖给外地企业,经过提纯后变成高纯硅,价格能涨到每吨 20 万元,利润相差 1000 倍。我们在泗州建厂,既能降低原材料成本,又能带动家乡发展,这是我多年的心愿。”
  邹静兰看着规划图,手指在键盘上快速计算:“按照这个规划,京州芯片工厂一期投资 50 亿,泗州硅材料工厂投资 15 亿,加上研发投入、流动资金,总投资需要 70 亿。我们目前的账面资金有 35 亿,大部分是上市募集资金,还有 20 亿的银行授信额度,缺口 15 亿。如果发行债券或者增发股票,可能会影响股价,而且时间来不及。”
  “资金问题我来解决。” 吴耀祖语气坚定,“我己经和工商银行、建设银行的负责人谈过,他们愿意为芯片项目提供专项贷款,利率下浮 10%;同时,我会个人出资 5 亿,认购公司增发的股票,其他高管也可以自愿认购,这样既能解决资金缺口,又能彰显我们对项目的信心。”
  林永清站起身,走到屏幕前,指着京州的规划区域:“吴总,我支持您的战略!我们的 YL-or-1 芯片己经流片成功,下一步就是量产。如果能自建工厂,我们可以根据电机、机器人的应用需求,优化芯片工艺,比如增加电机控制专用的功率器件,将芯片的集成度提升 30%,可靠性提升 20%。现在我们向台积电代工,很多工艺参数无法自定义,只能被动接受,自建工厂后就能掌握主动权。”
  李哲教授也点头附和:“自建芯片工厂能实现‘芯片 - 驱动 - 电机 - 机器人’的全产业链协同。比如我们的‘曜智一号’机械臂,现在用的是日本安川的运动控制芯片,不仅价格高,而且控制算法是封闭的,我们无法根据机械臂的运动特性进行优化。如果能用上我们自己的芯片,就可以将机械臂的控制算法与芯片深度融合,提升运动精度和响应速度,还能降低 20% 的成本。”
  “还有人才问题。” 汉东大学微电子学院的陈明教授突然开口,他是吴耀祖特意邀请来的顾问,“京州芯片工厂需要大量的资深工程师,比如制程工程师、设备工程师、良率工程师。我们学院可以与耀兰共建‘半导体人才培养基地’,开设定向班,每年输送 50 名毕业生到工厂实习,同时我可以邀请退休的行业专家担任技术顾问,帮助工厂解决初期的技术难题。”
  陈工还是有些顾虑:“吴总,28nm 工艺虽然是成熟制程,但技术复杂度依然很高,比如光刻需要多次曝光,刻蚀需要精确控制线条宽度,薄膜沉积需要保证厚度均匀性。我们之前没有制造经验,良率提升会很困难。中芯国际的 28nm 工艺用了两年才将良率从 30% 提升到 80%,我们能做到吗?”
  “能!” 林永清坚定地说,“我们己经联系了台积电的前制程整合总监陈志强,他有 15 年的 28nm 工艺经验,愿意加入我们担任京州芯片工厂的技术厂长。陈厂长己经承诺,能在 18 个月内将良率提升到 70%,24 个月内达到 80%。而且我们可以从台积电、中芯国际挖来核心团队,他们熟悉 28nm 工艺的关键技术,能帮助我们快速解决问题。”
  会议从上午 9 点一首开到下午 1 点,讨论的焦点从资金、技术、人才延伸到市场、政策、风险应对。每个人都提出了自己的顾虑和建议,吴耀祖耐心地一一解答,不断完善 “三地联动” 战略的细节。
  中午 1 点半,邹静兰汇总了所有意见,形成了一份完整的可行性报告:“京州芯片工厂一期投资 50 亿,建设月产能 2 万片的 28nm 生产线,预计 2016 年底投产,投产后第一年预计亏损 8 亿,第二年实现盈亏平衡,第三年净利润可达 12 亿;泗州硅材料工厂投资 15 亿,年产高纯硅 1000 吨、8 英寸硅片 50 万片,预计 2015 年底投产,投产后年净利润可达 5 亿;龙城的应用验证中心投资 5 亿,主要用于芯片测试设备采购和实验室建设,预计 2015 年中投入使用。”
  吴耀祖看着报告,深吸一口气:“大家还有不同意见吗?如果没有,我们就提交董事会表决。”
  会议室里一片沉默,每个人都在思考这个决定的重量。最终,陈工率先点头:“我支持,虽然风险大,但这是耀兰长远发展的必然选择。”
  “我也支持。” 邹静兰说,“我们可以分阶段投入,先启动京州和泗州的一期工程,根据进展调整后续投资,降低风险。”
  下午 2 点,耀兰集团董事会召开临时会议,吴耀祖向各位董事详细介绍了 “三地联动” 战略和可行性报告。经过两个小时的讨论,董事会最终以 11 票赞成、0 票反对、2 票弃权的结果,通过了该战略。
  散会时,吴耀祖站在落地窗前,望着窗外的耀兰工业园。远处,电机车间的烟囱冒着淡淡的白烟,自动化事业部的厂房里传来机械臂运转的声音。他想起 2000 年,自己和邹静兰在红旗坡的小作坊里,用两台二手机床加工模具,那时的梦想是 “做出东大最好的模具”;2005 年,研发 BLDC 电机时,梦想是 “打破国外品牌垄断”;现在,他的梦想是 “掌握芯片制造核心技术,让东大智造不再受制于人”。
  “这条路很难,但我们必须走下去。” 吴耀祖对身边的邹静兰说,“为了耀兰的一万多名员工,为了东大制造业的未来,我们不能退缩。”
  邹静兰点点头,目光坚定:“我们一起走,再难也不回头。”
  夕阳西下,金色的余晖洒在耀兰工业园的每一个角落,也洒在吴耀祖和邹静兰的身上。他们的身影被拉得很长,像两个坚定的行者,即将踏上一条充满挑战却意义非凡的道路。而 “三地联动” 战略的启动,也标志着耀兰从 “智能装备制造商” 向 “全产业链科技企业” 的转型,开启了东大制造业自主可控的新征程。
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